Studio sperimentale degli effetti del flusso di monte instazionario sulle prestazioni di una schiera di turbina di bassa pressione ottimizzata
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Author
Derchi, Matteo <2002>
Carrara, Federico <2002>
Date
2025-02-13Data available
2025-02-27Abstract
La tesi in oggetto è relativa alla ricerca sperimentale sulle turbine di bassa pressione (LPT)
dei motori aeronautici e si pone l’obiettivo di ottimizzare la fluidodinamica di questo
componente per migliorare l’efficienza e ridurre il peso dell’intero propulsore.
Lo studio svolto è incentrato sulla valutazione delle prestazioni aerodinamiche di una schiera
di pale di LPT. In questo campo di investigazione sono particolarmente rilevanti le perdite
di profilo. Le misurazioni sperimentali, condotte presso il laboratorio di Aerodinamica e
delle Turbomacchine - Flussi interni dei motori aeronautici del Campus di Savona, hanno
esplorato diverse condizioni operative, variando il numero di Reynolds. La campagna di
prove è stata eseguita sia per regime stazionario, sia per regime instazionario, simulando
l’interazione tra statore e rotore. I risultati così ottenuti sono stati analizzati valutando il
carico aerodinamico e i coefficienti di perdita di pressione totale e le perdite di profilo in
corrispondenza della mezzeria della schiera palare.
Tali risultati permettono di investigare campi di applicazione differenti in un’ottica più
generale di porre le basi per l’ottimizzazione sia della schiera sia dell’intero componente
LPT, contribuendo al miglioramento delle prestazioni del motore aeronautico. The present thesis focuses on experimental research on low-pressure turbines (LPT) of
aircraft engines, aiming to optimize the fluid dynamics of this component to enhance
efficiency and reduce the overall weight of the propulsion system.
The study is centered on evaluating the aerodynamic performance of an LPT blade cascade.
In this area of investigation, profile losses are particularly significant. Experimental
measurements, conducted at the Aerodynamics and Turbomachinery Laboratory at the
Savona Campus, explored various operating conditions by varying the Reynolds number.
The testing campaign was carried out under both steady-state and unsteady-state conditions,
simulating the interaction between stator and rotor. The results obtained were analyzed by
evaluating the aerodynamic loadings, total pressure loss coefficients, and profile losses at
the mid-span of the blade cascade.
These results provide insights into different fields of application, contributing to a broader
objective of laying the groundwork for optimizing both the cascade and the entire LPT
component, thereby improving the aircraft engine performance.
Type
info:eu-repo/semantics/bachelorThesisCollections
- Laurea Triennale [2853]